带式输送机滚筒窜轴的原因及解决方法
发布时间:2014-07-15刘玉泉 张永纪
(秦皇岛港股份公司第六港务分公司卸车队,秦皇岛 066012)
滚筒作为带式输送机的重要组成部件,一旦损坏会造成整个作业流程的瘫痪,将给生产造成很大损失,其更换时间较长(一般3-5h),维修及更换费用相对也较高。滚筒窜轴是一种可以预控的滚筒损坏形式,其形成的主要原因有:(秦皇岛港股份公司第六港务分公司卸车队,秦皇岛 066012)
(1)滚筒紧定套未完全锁紧(见图1)。其原因有轴承质量问题;紧定套部位滚筒轴研细;紧定套锁母锁到位后,止挡垫片位置与紧定套开口对不上等3种。在滚筒维修前,要检测轴承的游隙,确定锁紧螺母的紧定量。在维修过程中,常常会出现在一个开口处轴承游隙过大,而锁紧螺母转到下一开口时,轴承游隙过小的情况。轴承游隙大,紧定量不够,滚筒易窜轴;轴承游隙小,滚筒运行中轴承易卡死,造成轴承损坏。


(1)加强对滚筒轴承、紧定套等备件的采购管理,确保备件质量。由于产品供货厂家不同,轴承的游隙也略有出入。维修人员根据各个厂家备件的使用情况,确定了某几家产品为可使用产品,确保了滚筒维修备件的质量。
(2)根据实际情况采取了喷涂或热装轴套的办法,解决了因轴研细而造成滚筒窜轴的可能。
(3)为了避免滚筒维修过程中出现紧定套锁母锁到位后,止挡垫片位置与紧定套开口对不上的情况,在衬套上加工了2个开口,开口位置见图3。加工2个开口后,锁紧螺母每转动20°就有开口可以固定锁块。


以上方法实施后我队滚筒现场使用寿命明显延长,有效预控了因滚筒窜轴而发生的经济损失。
来源:《起重运输机械》2010年第1期