圆锥滚子轴承车削工艺的改进

发布时间:2014-05-29

于进军 高波 刘宏利 石庆娟
(瓦房店轴承集团有限责任公司,辽宁瓦房店 116300)

  关键词:圆锥滚子轴承;车削;滚道;成形车刀;改进
  1 问题的提出
  以31318圆锥滚子轴承内圈外表面车加工工序为例,如图1所示。传统的车加工工艺为:由液压仿形车床一次装卡,上刀架纵向走刀车削外表面中的内外径和内滚道,下刀架成形刀车削小内外径和弯头刀向上走刀车削大端面,一次加工完成。
 

 

 
1.大端面;2.内外径;3.弯头外径刀;4.内滚道;5.台阶尖角;6.小内外径;7.成形刀;8.端面刀
图1 传统的圆锥滚子轴承内圈外表面车削

  由于粗车内滚道时不可避免地形成台阶尖角,因此,在细车内滚道时,随着加工的不断进行,台阶尖角将对滚道成形刀刀刃产生磨损,结果导致滚道圆周面上留下约1mm宽、凸起0.2-0.3mm高的痕迹,严重影响滚道素线直线度。且经热处理工序时容易产生应力集中点,造成废品。通常为解决这一问题,操作者只有频繁磨刀,来保证滚道表面加工精度,从而加大了工人的劳动强度,加快了刀具消耗,也提高了生产成本,降低了生产效率。
  2 工艺改进与分件
  为改变这种不利的局面,针对上述问题进行分析与改进。如果将台阶尖角加工为圆弧,台阶高度等于零,形成圆弧坡,而圆弧线与滚道素线相切,圆弧坡有可能使刀具磨损降到Z低程度,从而延长刀具的使用寿命。因而将粗车内滚道用直角成形车刀改为圆弧成形车刀,如图2所示。

 


图2 车刀

  为选取合适圆弧成形车刀的圆弧半径R,对不同的R值进行试验,每个R值分别加工340件产品,结果见表1。
 

 

 表1 不同R值的试验结果

  试验证明:当圆弧半径R=13.5mm时,台阶高度等于0,圆弧线与小内外径相交,滚道成形车刀车削量Z小,刀具磨损率Z低,磨刀次数为2次,综合效果较好。并得出经验公式为
  R=n(Ø1-Ø)/2
  式中:Ø1为台阶直径;Ø为小内外径;n=4.5。此式为加工其他型号轴承确定圆弧半径R的大小提供了依据。
  为保证操作者磨R圆弧车刀的准确性,加工出合格的圆弧坡,设计了专用磨刀样板,减少了磨刀时间,提高了产品质量和生产效率。
  3 结束语
  改进刀具后,在机床各项加工参数、切入进给运动方式不变的情况下,成功地将台阶尖角加工成圆弧坡面,达到预期目的。平均每个工作日加工进度由原来340件提高到750件,磨刀次数由原平均1.5次/h减少至0.25次/h。不仅延缓了细车滚道成形刀的磨损,提高了劳动生产效率,而且还降低了劳动强度,保证了车工成形质量,使车工工艺得到进一步的优化。

 

来源:《轴承》2008年2期