调心滚子轴承内圈的磨削工艺改进

发布时间:2014-05-06
戴德义
(六安滚动轴承有限公司,安徽六安 237010)
  众所周知,调心滚子轴承内圈在磨加工中由于基准精度的破坏,导致前工序已获得的较高加工精度降低,严重者导致出现废品。如22215CA以下调心滚子轴承内圈中外径,如图1所示,在磨加工时其中外径是基准,直接关系到内圈各工序的加工精度,而在产品设计上中外径宽度较窄,磨加工所采用的夹具是电磁无心夹具,其支承点为硬质合金,经过粗磨内径和滚道后,基准磨损,精度降低,导致后工序无法保证产品质量。
  经对22215CA内圈中外径宽度为2.08mm时的变形情况的测量统计可知,中外径精磨后的圆度平均值为2.7μm。经过粗磨内径和滚道后中外径圆度平均值增大到10.6μm,平均增加了近8μm。
  针对以上情况,对于中外径宽度较窄的品种,将原工艺路线,即磨端面→粗磨中外径→精磨中外径→粗磨内径→粗磨滚道→精磨内径→细磨滚道→精磨滚道→超精滚道,更改为:磨端面→粗磨中外径→细磨中外径→粗磨内径→粗磨滚道→细磨滚道→精磨中外径→精磨内径→精磨滚道→超精滚道。
  由于采用新工艺路线,近2年来,产品质量显著提高,废品率明显降低。

来源:《轴承》2007年第2期