修复B2152龙门刨床导轨副的新方法

发布时间:2014-02-12
李莉洪
(哈轴集团公司工模装制造分公司)
  1.B2152龙门刨床导轨副修复前后的基本情况
  B2152龙门刨床是我厂的老设备,自安装使用以来,虽然经过多次修理,但对导轨副从未彻底恢复精度,导轨副磨损变形严重,床身导轨中部凹陷0.5mm以上,导轨副水平方向也有很大弯曲。该机床是大型设备,床身长6m,工作台长3m。对这样大型导轨的修复,在没有专用研具的情况下,如何在短时间内修复导轨精度是个难题。针对这一问题,选用机加工方法取代磨削、刮研,修复了该机床导轨副。修后导轨精度基本达到了出厂标准,如床身V形导轨在垂直方向精度达到0.03mm,水平方向达到0.04mm。工作台导轨与床身导轨接触精度,在全长达80%,在截面方向上,达到65%,表面粗糙度达到Ra=1.6μm。
  2.机加工修理方法
  B2152龙门刨床导轨副的修理,是利用我厂6m刨床进行的。首先刨削工作台V形导轨面,如图1所示,以原始加工面找正,用龙门刨床上的左刀架拉平A面(拉D面),后用左刀架加工A面,A面加工后,按预先准备好位移量具,来移动刀架,再加工D面,其左刀架移动的距离见图2,标准量棒的长度,就是左刀架右移的距离。再用同样方法用右刀架加工B面及C面,这样加工出来的两条V形导轨的顶点既保证了两顶点在一个水平面上,又保证了两顶点的跨距全等量具长度,其误差很小。

  在刀架角度不动的情况下,再加工床身V形导轨,如图3所示,同样用左刀架加工A'面,用同一量具移动刀架加工D'面,同样再用右刀架先加工2B'面、C'面,同理确保两顶点在一个水平面上,而且跨距等于量具长度,也就是床身导轨距完全等于工作台导轨距,道理很明显,因为AD面与A'、D'面同时用右刀架加工的(刀架角度不动),BC面与B'、C'面同时用右刀架加工的,所以当工作台转动180°扣在床身导轨上角度全部吻合。经检验,局部结合间隙不超过0.02mm。其配合精度和直线性都达到大修要求标准。
  3 经济技术效益
  (1)修复时间短:按一般刨研修复法工具多,劳动强度大,时间长,与刨研修复相比,时间缩减1/2。
  (2)技术指标高:导轨直线性、导轨配合性都达到出厂标准。如果采用钳工刮研方法修理,其精度至少也得低一倍。
  (3)节省大量刮研工具、测量工具,并节约了大量的钳工劳动力。
  采用上述方法所修复的B2152导轨副,一次试车成功,至今已使用5年之久,未发生任何故障问题,其导轨精度一直很好。

来源:《机械工人.冷加工》2005年05期