轴承不锈钢的发黑技术
发布时间:2013-12-13黄中艺
(上海材料研究所,上海 200437)
摘 要:研究了轴承不锈钢9Cr18的发黑工艺。将发黑处理后的9Cr18钢轴承增加电解工艺,从而大幅度提高了轴承的耐蚀性,同时不降低其硬度。扫描电镜和俄歇能谱分析表明,其耐蚀的原因是因为表面膜中的Cr/Fe比明显增加。(上海材料研究所,上海 200437)
关键词:9Cr18轴承不锈钢;耐磨性;耐蚀性;发黑处理;电解
0 引言
随着世界经济的快速发展,上对轴承不锈钢的耐蚀性和表面的美观性提出了较高的要求。例如对作为渔具的9Cr18不锈钢的轴承,为能应用于海洋中,同时提高垂钓的成功率,在保持其原有耐磨性(硬度)的同时,要求在人造海水中经96h不产生锈点和保持均匀的黑色。
采用热处理方法虽然可获得较好的色泽,但轴承的硬度和耐磨性将大幅下降:采用涂料虽然可得到满意的黑色和保持原有的硬度,但结合力较差(机械结合),使用不久即有涂层脱落,造成轴承耐蚀性大幅下降而很快报废。
为使轴承不锈钢在保持原有硬度(耐磨性)的前提下,既有均匀的黑色外观,又有较高的耐蚀性,本工作研究了轴承不锈钢化学发黑技术。
1 试验方法
1.1 材料
采用9Cr18不锈钢,其化学成分为(质量分数):C 1.03%,Mn ≤1.00%,Si ≤1.00%,P 0.03%,S 0.005%,Cr 17.5%,Fe余量。
1.2 工艺筛选
采用硫-铬酸的混合液,其中含100g/L H3PO4,900g/L H2SO4,100g/L CrO3,时间100min,温度80℃,获得的膜层色泽乌黑,硬度(HRC)为56~57。
1.3 盐雾试验
按GB/T 10125-1997试验方法,在(50±5)g/L NaCl溶液,温度(35±2)℃,pH 6.5~7.2条件下进行96h连续喷雾试验。
1.4 耐水试验
按GB/T 1733-1993试验方法,将上述三种试样在(42±2)℃的去离子水中进行耐水试验。
2 试验结果
2.1 盐雾试验结果
将上述工艺处理后的黑色9Cr18不锈钢轴承与未处理的轴承进行盐雾试验,结果见表1。
表1 发黑与未发黑9Cr18轴承耐蚀性对比

试验结果表明,虽然发黑处理的9Cr18不锈钢轴承耐盐雾试验的时间已大幅提高,但与96h盐雾试验的要求尚有一定差距。因此采用更耐蚀的处理方法,即发黑处理+电解处理,即在H2SO4-CrO3-H2O-添加剂A的溶液进行电解。三种状态轴承在盐雾试验中的结果见表2。
表2 三种表面状态的9Cr18轴承耐盐雾试验对比

2.2 耐水试验结果
试验结果见表3。可见,发黑处理+电解的9Cr18不锈钢轴承在水中和盐雾试验中具有良好的耐蚀性,可以满足用户的要求。
表3 三种表面状态的9Cr18轴承耐水性对比

2.3 分析
三种不同表面状态的9Cr18不锈钢轴承的EDAX能谱仪分析谱图见图1。可知,三种不同状态的表面膜,其Cr/Fe比发生了很大的变化。未发黑处理的9Cr18不锈钢Cr/Fe<1,而两种发黑处理的9Cr18不锈钢Cr/Fe>1。

图1 三种不同表面状态的9Cr18不锈钢轴承的EDAX能谱分析结果
3 结论
(1)经发黑处理的9Cr18不锈钢轴承可明显提高耐蚀性。
(2)发黑处理+电解的9Cr18不锈钢轴承的耐蚀性有进一步提高。
来源:《腐蚀与防护》第29卷第2期 2008年2月