HZC20-2Z轴承自动车床布局的改进

发布时间:2013-09-09

刘新福 王季康 杜占平
(河北工业大学)

  1 引言
  机床布局设计是带有全局性的一个重要问题,它对机床的制造和使用都有很大影响,通常在进行机床布局设计时,应从机床内部(工件与刀具之间)和外部(人与机床之间)两方面来考虑,具体有以下几方面:
  (1)机床的运动及其分配;
  (2)加工精度。合理的布局应保证机床的传动精度和刚度,减小振动和热变形;
  (3)操作、调整与维修应方便;
  (4)较高的生产率;
  (5)排屑应便利,对带有冷却液的机床应考虑防护问题;
  (6)自动机床,应考虑便于连线生产;
  (7)机床造形美观,宜人性好。
  本文所论述的问题,主要涉及上述(1)、(2)、(3)三方面。HZC20-2Z轴承自动车床是HZC20-Z(1Z,2Z,3Z,4Z)系列轴承自动车床产品之一,由液压驱动,可编程控制器控制,主要用于306#-310#轴承内套圈沟道车加工的专用机床。
  下面就HZC20-2Z轴承自动车床的首选布局和改进布局分述如下:
  2 首选布局
  HZC20-2Z轴承自动车床,根据其特点,刀架只需要横向往复运动即可,因此,采用了在床身上横向布置刀架的方法进行车加工。整机布局采用了液压驱动的直行上料机械手布置在床头箱上面上料,液压驱动的伸缩式指状接料手布置在床身右端接料;由于受到直行上料机械手料道影响,迫使我们将刀架布置在床身下方,选用直行上料机械手上料是基于以下两个原因: 一是工件外形尺寸稳定,能够满足直行上料机械手对工件入料尺寸公差要求较严格的条件;二是它与摆式上料机械手相比,具有上料时间较短,单程时间仅为0.54秒【1】。由于将刀架布置在床身下方,使得加工后的工件不能顺利排出,必须配置伸缩式指状接料手来接料,否则会使屑料混流,增加操作人员劳动强度。整机布局示意图如图1所示(图中略去伸缩式指状接料手)。机床的整个循环过程是这样的:直行上料机械手用V形铁将料送至夹具,夹具夹紧工件,上料机械手退回,刀架快速接近工件,随后工作进给进行切削加工,加工至要求后延时一段时间,刀架快速退回原位,伸缩式指状接料手快速伸至夹具前,夹具打料,待料恰好套在伸缩式指状接料手上后,伸缩式指状接料手带料退回,并将料挡落于料道中,这样完成了一个加工循环过程。

 

  经过实际应用,发现机床排屑困难,由于刀架位于床身下部,正是加工完工件后的铁屑掉落部位,所以铁屑常常堆积在刀架及床身上部不易排除;并且接料行程较长,接料单程时间需0.58秒【1】,直接影响生产率的提高。为此,我们考虑了如下改进布局。
  3 改进布局
  我们将HZC20-1Z轴承自动车床上,已采用的液压驱动摆式上料机械手,应用于HZC20-2Z轴承自动车床上。摆式上料机械手是用取料手爪来完成抓料和上料,对入料尺寸公差要求不太严格,并且其料道的隔料部分设计时布置在床头箱前侧,靠近操作人员位置;这样就避开了直行上料机械手料道的影响,可以将刀架布置在床身的上方,给排屑和接料提供了充裕的空间。
  如图2所示,采用摆式上料机械手后,虽然上料单程时间需0.65秒【1】,比直行上料机械手慢0.11秒,但是,由于接料过程的时间比原来显著减少,使整个循环时间较原来缩短。

 

  该机床所加工的工件为306#-310#轴承内套圈,重量较小,而我们在小型轴承车床上,均采用斗状料道固定在床身下部接料的办法,可是存在着铁屑落入料斗影响接料的问题。如何同时处理好既可接料,又利于排屑这一难题,并设计出实用可靠的接料机构。
  经过讨论、分析,设计出了一种全新的既可接料,又能防止铁屑进入的摆转式翻斗接料机构(如图3),且料斗的翻转不需专门的驱动机构,而是合理地借助于刀架进给和后退来完成的。

 

  该接料机构安装在床身下部(夹具中心下面)。支架支承着与料斗固定为一体的挡板,其接料原理是这样的:当刀架向下进给车加工工件时,刀架带动长杆推动挡板绕轴心O逆时针方向旋转,则料斗也逆时针方向旋转,待车刀开始接近工件即将车削时,料斗的前面(曲面部分)恰好转到转轴轴心O之上,随后,车削工件,铁屑随之落下,铁屑被挡落于料斗之外的斜床身上,并下滑落入铁屑斗。待车削完毕,刀架开始快速退回,同时摆转式翻斗靠自重作用按顺时针方向返回到接料位置,夹具自动松开,工件被弹出并落入料斗,工件在料道中滚下。同时,摆式上料机械手重新上料,进行下一循环。
  改进设计后的方案,具有以下特点:
  (1)接料可靠,并且不会影响加工质量;
  (2)节约了接料时间, 提高了生产率,每循环节约时间为0.94秒;
  (3)排屑便利,实现了屑料分流;
  (4)整机结构简化。取消了伸缩式指状接料手及相应的液压、电器控制回路,使整机结构简化,总成本降低。
  4 验证
  该机床布局经过设计后,经过哈尔滨轴承厂一年多来的生产运行,证实该机床排屑便利,接料可靠,加工精度高,性能稳定可靠,并且提高了生产率。
  本室叶尔责、张文广二位高级工程师参加了改进布局的讨论和决策工作,王海涛工程师负责设计了接料机构。
  
参考文献
  【1】河北省机械产品质量监督检验总站。检测报告(编号92-7507)·(冀)字(A0103)号,1990年12月
  【2】戴曙.金属切削机床设计.北京:机械工业出版社,1985年12月

来源:《机床与液压》1996年06期