一年省出40万!双向推力轴承在螺旋刀盘式削片机上的应用

发布时间:2016-05-20

作者:林兆武

  摘 要:对螺旋刀盘式削片机刀盘的前轴承进行改造,解决轴向间隙大的问题。
  D2600×4四刀削片机,生产能力为35m3/h,其用途是对原木、制材废料进行削片。它由刀盘、机壳、喂料槽以及传动装置等部分组成,机体轴承采用滑动轴承五金瓦,转速为230r/min。刀盘原设计是平面改为螺旋面,在保证安全生产、提高产品质量方面起到了积极的作用。但是设备振动等问题一直未得到全面解决,造成木片产品质量波动较大,不合格率居高不下。为了进一步提高木片质量,需要解决刀盘的轴向间隙大的问题,决定对刀盘前轴承进行改造。
  刀盘前轴承改造方案
  图1为原前轴承简图,图2为改进后前轴承结构。

 


图1 原前轴承简图

图2 改进后轴承简图

  (1)设计中针对轴向力较大的情况,我们选择了双向推力球轴承(型号38232)替代支撑垫圈。
  (2)在推力轴承前后各增加一付球面垫圈。
  (3)为了适应推力轴承的球面垫圈装配,需要增设垫圈,用来与球面垫圈装配。
  (4)应用套管及轴螺母来调整推力轴承中间游隙。
  (5)应用挡圈齿与配件轴螺母的槽相啮合止退,保证推力轴承的游隙不变。
  (6)应用压圈来调整推力轴承轴向游隙。
  (7)对前轴承座尾部结构的厚度进行改造。改进以后整个轴向作用力都在尾部端盖上,因此,原端盖厚度25mm已不能承载轴向负荷的要求,加厚到35mm;螺栓M12加大到M18,加强了尾部的抗振性能。
  (8)端盖材料采用A3钢(原铸铁件易断裂),增设了定位销定位装置,用来固定压圈。
  改造效果
  螺旋式刀盘削片机前轴承改造后,运行状态良好,刀盘切削稳定,振动小,生产过程中运行平稳,生产的木片产品质量稳定,合格率提高了17%;设备故障率下降了30%。改造后一年约节约41万元。