双斗轮混匀取料机改造实践

发布时间:2016-04-08
许贵成,梅庆峰,迮兴国,亓建国
(莱芜钢铁集团银山型钢炼铁厂,山东莱芜 271104)
  摘 要:莱钢型钢炼铁厂原料场双斗轮混匀取料机故障率高,主要表现在侧挡辊及支撑辊寿命低、链条张紧装置缺陷、辊道黏料等方面,为此,通过改进侧挡辊及支撑辊结构及材质,改造链条张紧装置结构,安装辊道取料侧刮料板等措施,使设备故障率降低了50%以上,定修、大修周期大幅延长。
  关键词:双斗轮取料机;支撑辊;链条张紧装置;小车滑缆
  莱钢型钢炼铁厂三期工程原料场于2009年11月投产,配置有两台QLH1200.30双斗轮混匀取料机,取料能力为1200t/h。取料机自投产以来,故障率较高,维修工作量大,且多次影响烧结混匀料的供应,对烧结矿产及质量造成影响。经过多方面系统分析,找到了取料机存在的主要缺陷,有针对性地进行了改进,取得了显著效果。
  1 取料机主要缺陷分析
  1.1斗轮侧挡辊
  每个斗轮体有8套侧挡辊,对称安装在斗轮体的两侧。侧挡辊辊面与斗轮体侧壁有5mm间距,防止斗轮转动时轴向位移超出允许范围。斗轮体转动时,侧挡辊不仅承受压力,还承受冲击负荷。原设计侧挡辊为悬臂梁式结构,故障频繁,不仅影响混匀料的供应,而且增加了维修人员劳动强度及备件费用。经过现场分析,主要存在3方面缺陷:1)轴承损坏。轴承安装在辊子内部,受辊子尺寸的影响,只能安装单个轴承。从使用状况看,单个轴承难以承受斗轮体对辊子冲击时的推力,轴承寿命大大降低,部分侧挡辊轴承寿命不到24h。2)底座变形或开裂。从结构上看,悬臂梁式结构设计不合理,斗轮体挤压或冲击侧挡辊时,倾翻力矩使底座极易变形或开裂。3)辊体磨损。辊体受冲击和挤压,摩擦磨损大。尤其是轴承损坏不能及时更换时,辊体磨损加剧,寿命急剧降低。
  1.2支撑辊
  每个斗轮体有8套安装在小车上的支撑辊,对称布置在斗轮体两侧,对斗轮体起支撑作用。斗轮体在支撑辊上转动时对支撑辊有压力和冲击负荷。主要存在两方面缺陷:1)辊子寿命低。运行过程中发现,对称安装布置的两个支撑辊同轴度误差较大,与斗轮体转动几何中心也存在较大同轴度误差;对故障支撑辊更换时,一般仅更换故障辊,另一侧支撑辊不予更换,使得辊径存在差异,这些问题都对斗轮体的平稳转动有较大影响。斗轮体转动时,势必对支撑辊产生冲击和滑动摩擦,从而影响辊子和轴承寿命。2)车体振动及噪音大。因斗轮体和辊子都为金属材质,两者冲击引起车体的剧烈振动,摩擦产生的噪音较大,同时对辊道寿命也有很大影响。
  1.3斗轮链条张紧装置
  原设计斗轮驱动链条的张紧采用外部张紧。张紧链轮安装在链条的外部,通过张紧链轮调整丝杠实现对链条的张紧。这种张紧方式结构简单,但存在丝杠及张紧链轮底座损坏频繁、调整不方便、张紧效果差等问题。斗轮取料负荷增大,尤其是进入冬季,料堆或底层结冻时,斗轮链条跳链频繁,严重影响混匀料的供应。
  1.4斗轮辊道粘料
  每个斗轮体上安装有10个料斗,料斗挖取物料并随斗轮体转动至顶端后自卸进入中心料斗,从而完成取料。由于圆弧衬板与斗轮体之间有5mm左右的间隙,在取料至卸料过程中,料斗内的物料从间隙处向外洒落,一部分物料会进入斗轮体辊道。
  当物料比较湿、黏时,物料会粘结在辊道内侧,在支撑辊处挤压后牢牢粘结在辊道内壁,导致斗轮体转动时的稳定性变差,引起车体振动。
  1.5小车滑缆磨损
  取料机原设计取料方式为双向取料,在实际运行过程中,考虑到斗轮双向运行对侧挡辊、支撑辊使用寿命的影响,以及料斗换向操作繁琐,采取了单向取料作业方式,取料方向与物流方向一致。运行半年之后,小车滑缆磨损、接地等故障频发。经过分析认为,由于小车滑缆安装在取料侧,从斗轮体内侧穿过,受斗轮取料时洒落物料的长期冲刷、磨损,造成电缆破损,导致电气故障频发。
  2 改造措施
  2.1斗轮侧挡辊改造
  侧挡辊的主要缺陷在于结构不合理,对其结构进行改造。将单侧支撑的悬臂式结构改为双侧支撑的简支梁结构,辊子、轴承、底座的受力改变为主要承受压力,受力更加合理。从改造后的使用情况看,延长了辊子、轴承、底座的使用寿命,故障率大幅降低。考虑到斗轮体转动时对侧挡辊的冲击,以及金属与金属的摩擦磨损对辊道寿命的不利影响,对支撑辊辊体进行了改造。辊子母体为金属骨架,外周是厚度为50mm的橡胶。将金属与金属的摩擦改变为金属与橡胶的摩擦,减轻了对辊道的磨损,噪音也大大降低。
  2.2支撑辊改造
  为了保证对称布置的支撑辊的同轴度,将两个独立的支撑辊安装在一个长轴上,组合为一体。既确保了安装的同轴度和辊径的一致性,也有调整方便、安装可靠等优点。参考侧挡辊改造模式,对支撑辊辊体进行了改造。辊子母体为金属骨架,外周是厚度为80mm的橡胶。将金属与金属的摩擦改变为金属与橡胶的摩擦,有效保护了辊道,减轻了辊道的磨损,辊道寿命从2a延长到了4a。同时,车体的振动也大大减轻,降低了噪音,改善了工作环境。
  2.3斗轮链条张紧装置改造
  从改善链条张紧效果、调整维护便利、改善链条包角等方面综合考虑,对张紧链轮和改向链轮进行了改造。首先将改向链轮的固定式底座进行改造,在小车立柱上安装1个铰支座,1个绕铰支座转动的支腿与改向链轮底座连接,使得改向链轮可绕铰支座转动。同时,在支腿上安装调整丝杠,通过调整丝杠带动支腿转动,既改变了链条包角,也实现了链条张紧。这种改造方式安装方便、调整简单,减少了压紧链轮,现场使用效果较好。需要注意的是,铰支座的安装位置、支腿的长度尺寸、丝杠的安装位置及行程等,需要结合现场情况合理布置和确定。
  2.4斗轮取料侧上部安装刮料板
  为了减少物料粘附在辊道内壁,在斗轮取料侧的上部安装一个倾斜的金属刮料板,与斗轮体内壁保留5mm左右的间隙,能够清刮斗轮体内壁粘附的物料,倾斜的板面有利于物料滑落至地面。从实际运行来看,因金属刮料板与斗轮体内壁保留有间隙而使得清刮效果不理想,内壁仍有物料粘附。经研讨,在距金属刮料板约100mm的上部进行二次清理。采用橡胶为清刮部件,与斗轮体内壁之间不留间隙,直接清刮斗轮体内壁。经过改进后的清理设施,解决了斗轮体辊道粘料问题。
  2.5小车滑缆移位
  滑缆的故障根源在于洒落物料的冲刷磨损,应减少或消除。首先在滑缆上部安装挡料板,阻挡物料冲刷、磨损滑缆。实施半年,解决了因滑缆受损引起的电气故障,效果明显,但物料长期冲击挡料板造成挡料板变形开裂,反而阻碍了滑缆的滑动,拉断、割断电缆的事故时有发生。利用取料机换堆后的检修时机,将挡料板整体割除,将滑缆从取料侧全部移至非取料侧,彻底解决了洒料冲刷磨损滑缆的问题。
  3 改造效果
  取料机改造后,从实际运行情况看,改造效果非常显著。设备故障率降低50%以上,定修和大修周期分别从1周、1a延长到了1个月、4a。设备维修费用、备件费用每年降低80余万元。职工劳动强度大幅度降低,设备运行更加稳定,保障了生产的连续顺行。
来源:《山东冶金》2015年4月