TC—1164篦冷机滑块轴断裂的处理

发布时间:2016-01-14
魏宏伟
(吉林亚泰集团伊通水泥有限公司,吉林,伊通满族自治县)
  我公司拥有一条日产2500吨熟料水泥生产线,配套TC-1164型往复推动篦冷机,2006年6月1日投入生产。由于篦床存在传动受力不良缺陷,多次出现篦冷机滑块轴向传动装置相反一侧滑动,滑块轴上两外托轮多次掉道,致使篦冷机传动系统故障频繁,配件易磨损,2009年1月19日发生二段滑块轴断裂的故障,我们对滑轴现场堆焊修复,及时恢复了生产。
  1、滑块轴断裂原因分析
  滑块轴是推动篦床主要受力从动轴,固定于篦冷机活动框架纵梁下的抱箍滑块轴座内,与主动轴平行布置,外部装有两外托轮支承。主动链轮曲轴通过连杆推动滑块轴实现篦床前后往复位移。滑块轴径φ200mm,材质42CrMo,并经调质处理。滑块轴断裂位置在滑块轴承座外侧,整轴断裂并造成滑块轴座槽钢和筋板都有开裂现象。现场检查篦床和框架运行传动未发现明显的卡阻,且主动链轮的双保险销均为断裂,因此可排除滑块轴因瞬间受力过大引发扭断裂可能。推测造成滑块轴断裂的原因主要受力不均,断裂处为应力集中点长期受往返交变应力导致材料疲劳断裂。
  结合本公司的篦冷机运行状况分析,造成滑块轴受力不均有以下几点:
  ①篦床活动框架跑偏
  生产期间多次出现滑块轴上两外托轮脱轨,主动链轮的双保险销出现几次断裂,剖分轴承座出现三次断裂,篦床各梁尤其活动梁变形导致篦床运行不正,使活动框架运行中心偏移;同时滑块轴受扭矩力大,损伤材质。
  ②外托轮及滑道磨损
  外托轮及滑道磨损后未及时更换或处理,造成活动框架中心位移定位间隙大,易造成框架受力不均衡,同时外托轮磨损后易使滑块轴上下受力不均衡。
  ③操作不当
  篦冷机停车时未将二段料层推薄,造成开机料层过厚超载启动运行,滑块轴超负荷运行。
  2、现场焊接修复
  因滑块轴材质为中碳合金钢42CrMo,含碳量较高(C≥0.38%),材质的可焊性较差,焊缝易受热开裂,焊后易变形。采用低温焊接工艺,焊后变形应力小,焊道不开裂,强度高,解决了中碳钢焊接性能差和焊后热变形的难点,取得较好的效果。
  2.1焊前准备
  ①开坡口为了防止材料退火,不可用氧气割除焊接坡口,可先用气刨枪吹出约15°V型坡口,坡口上口距离约为45mm,下口距离约20mm。在轴心上预留φ25mm材料不刨透。刨后观察轴端面组织损坏的情况,然后用机械抛光机等方法将渗碳去除,露出金属本色。
  ②滑块轴焊接定位
  为了防止热应力变形,在轴上用水平仪或钢板尺找好同心度;用4件长300mm、厚25mm的筋板圆周分4等分点焊固定,待焊接完毕冷却后拆除。
  ③焊条焊机选用
  焊条选用A402和J506焊条,直径φ4.0mm,烘干150℃,时间1小时,保温筒盛装。分别发挥耐热性和焊接调质性能,对合金调质钢有良好的焊接工艺性能。焊机选用普通ZX1-630型三相直流弧焊机。
  2.2焊接
  ①为了防止应力开裂及热膨胀变形,采用低温焊接工艺,控制及监控焊接本材的温度≤75℃,直流焊机焊接电流180-200A间调整。
  ②焊接采用短弧、断续焊分层次焊接等工艺,由2位焊工彼此间歇焊接,确保焊接工艺和操作得体,焊接过程中不得出现闪失。
  ③焊接过程中要注意温度控制,当滑块轴焊接部位焊接温度高于75℃时,必须停止焊接,待冷却后再焊接,防止焊接温度过高焊缝开裂现象。
  ④为了消除焊接应力,可在每个堆焊敲渣后用锤反复敲打焊接层。
  3、效果
  现场堆焊修复,焊接作业时间约为48小时,共用2天时间,运行数月后检查,焊接滑块轴强度高、焊缝牢靠,无开裂弯曲变形等故障,运行情况良好。节省配件资金约40万元。
来源:《商品与质量:学术观察》2013年第11期