DF4机车传动轴断裂原因及解决措施

发布时间:2015-10-19
刘和平
(兰州机车厂工艺处,甘肃兰州 730050)
  摘 要:针对机车传动轴断裂情况,指出传动预装、柴油机安装精度、传动轴故障是引起传动轴断裂的主要原因,并提出了解决措施及建议。
  关键词:传动轴;断裂;原因;措施
  1 问题的提出
  乌鲁木齐铁路局库尔勒段DF40596号机车,于1983年9月新造投入运用;1989年3月次厂修。次厂修后,走行786404km,于1994年5月23日进兰州机车厂大修。入厂记录表明:该机车传动轴常断,小油封磨耗异常。1994年6月28日大修出厂,9月3日投入段内运用。
  该车柴油机为16V 240ZB,349#,采用半刚性联轴节。
  在运用过程中,因联轴节从动盘与主发电机法兰的连接螺栓断裂;主发电机筋板开裂;连杆瓦碾瓦;密封堵处裂纹;传动轴与静压变速箱连接处十字头根部断裂;传动轴法兰、压盖、小油封损坏等原因,多次造成传动轴断裂而返厂、段检修。为此,必须对断裂原因进行分析并提出解决措施。
  2 原因分析
  2.1传动预装
  传动预装是以预装胎代替柴油机对传动部分进行装配。首先找出机车车体纵向、横向中心线,再使预装胎正确定位,由预装胎保证静压变速箱输入法兰的中心线比柴油机中心线高23mm,静压变速箱轴线对柴油机—发电机组的轴线在水平面方向偏移量不大于20mm。检修记录中记载,DF40596机车预装胎相对车体纵向中心线的偏移,前端偏左2mm,后端偏左1mm,相对车体横向中心线偏移2mm,均符合厂修要求。
  检查记录为:静压变速箱轴线对柴油机—发电机组的轴线在水平方向偏移5mm,静压变速箱输入法兰与预装胎法兰径向跳动0.38mm,端面跳动0.10mm,均在厂修内控标准之内,未发现后传动部分预装超限情况。
  2.2柴油机—发电机组安装,传动轴与柴油机和静压变速箱连接
  检查柴油机—发电机组相对车体中心线的位置,柴油机前端偏移2mm,后端偏移2mm,横向中心线长为1190mm,均在大修技术要求范围内。检查柴油机泵传动装置的主要安装尺寸(见图1):

图1 泵传动装置中叉形接头装配及叉形接头
  (1)用专用顶具固定叉形接头,转动曲轴,检查φ88mm圆柱面对曲轴轴心线的径向跳动,其值为1.5mm(工艺要求该处跳动不大于1mm),说明叉形接头与曲轴回转中心的同轴度超限。
  (2)图1中,转动曲轴,α尺寸(外径间隙)呈不均匀状,Z大处2.6mm,Z小处0.79mm(工艺要求不小于1.5mm),超过限度要求。
  (3)图2中,转动曲轴,检查发现小油封套筒法兰外圆径向跳动为0.50mm(工艺要求不大于0.08mm)。

图2 小油封找正测量装置
  从以上数据可以看出,在柴油机自由端的泵传动装置中,叉形接头装配、油封装配内孔与φ88mm圆柱面径向间隙及小油封装配均超出大修内控标准,即达不到同轴度要求。
  机车传动轴安装是与泵传动装置中叉形接头内花键连接的,尽管柴油机泵传动装置设计时采用十字头叉形连接,对同轴度要求放宽了一些,但从组装工艺来看,传动轴与柴油机曲轴的同轴度是由泵传动装置中叉形接头装置、小油封套筒的同轴度决定的。由于该同轴度及α尺寸远远超差,因而引起传动轴断裂、小油封异常磨耗。
  2.3传动轴故障
  对图3中A处(A处为焊接结构,此处强度Z弱)断裂的传动轴进行解体分析,其万向节、万向节叉头均未损坏,万向节十字头与万向节叉头配合间隙符合厂修要求,但弹性柱销联轴节橡胶圈已碎裂成小块,说明联轴节两法兰间隙过大,而且间隙不均匀,造成传动轴运转不平稳,这也是引起传动轴断裂的一个原因。对传动轴断裂分析如下:

图3 传动轴
  (1)该车柴油机返厂处理,在组装小油封套筒时,没有按铰孔尺寸配好两个锥度为1∶50的定位锥销,致使只有一个锥销起作用(解体泵支承箱后发现)。随着柴油机运转振动和传动轴转动不平稳,就逐渐造成油封套筒中心线偏移,传动轴与曲轴回转中心线不重合,引起该车返厂修后走行43232km,就出现小油封烧损、传动轴断裂,这是传动轴次断裂的原因。
  (2)传动轴次断裂后,作为传动轴连接的基准,段内无法保证油封套筒法兰外圆柱面径向跳动不大于0.08mm,引起油封套筒法兰外圆柱面轴线与曲轴中心线不重合,使传动轴的离心力和附加动载荷成倍增加,造成传动轴在A处再次断裂。
  (3)柴油机泵传动装置中叉形接头装配,小油封装配与曲轴回转中心的同轴度及α尺寸的要求,是机车传动轴安装的基准,由于它们与曲轴的同轴度严重超限,致使传动轴与柴油机连接不同心,载荷成倍增加,造成小油封烧损。
  (4)传动轴联轴节两法兰间隙过大且不均匀,造成传动轴运转不平稳,这也是引起传动轴断裂的一个主要因素。
  3 解决措施及效果
  3.1措施
  (1)拆泵支承箱、主机油泵、高低温水泵及连接管路,拆下传动装置中叉形接头,重新调整叉形接头与曲轴的同轴度,使φ88mm处径向跳动不大于0.85mm(内控标准);调整图1中α尺寸,使a≥1.5mm,而且间隙均匀;更换小油封套筒,调整油封套筒垫片,采用专用工具使油封套筒径向跳动不大于0.08mm,然后铰孔,打入定位销,拧紧螺钉,封好铁丝。
  (2)保证传动轴弹性联轴节两法兰密贴,间隙均匀,给油杯注好黄油,传动轴花键与柴油机花键的嵌入长度为135mm,确保连接良好。
  3.2效果
  满负荷水阻试验40min,其他挡位运行50min,未发现传动轴有异常情况。1996年初,上线运用,到目前为止该车传动轴未出现故障。
  4 建议
  (1)修理厂应提高传动预装、柴油机安装、柴油机传动装置装配及传动轴检修质量,严格按检修工艺要求(采用内控标准),遵守自检、互检、专检制度。
  在柴油机传动装置装配时,严格按以下几条操作:
  ①油封套筒严格按设计图纸制造,避免偏心及倾斜方向不一致,把住配件关。
  ②油封套筒组装时严格按曲轴回转中心来找正油封套筒法兰外圆柱面,使之径向跳动不大于0.08mm。
  ③在安装柴油机前仔细检查油封套筒内孔a尺寸及外圆径向跳动值。
  ④在处理小油封漏泄故障时,注意油封套筒组装方向,不要装反。
  ⑤传动轴组装后,复查小油封内孔与花键外圆间隙a尺寸。
  (2)建议生产厂家把DF4A、DF4B机车传动轴改成与DF4C、DF5机车的一样,将万向节从柴油机泵支承箱内移出。这样既避免了小油封漏油,又使传动轴运转更加平稳,检修更加方便。
来源:《机车车辆工艺》