提高精锻机锻造大规格高碳铬轴承钢的合格率

发布时间:2015-08-21
韩光武
(河南济源中原特殊钢集团有限责任公司,河南 454685)
  摘 要:精锻机锻造高碳铬轴承钢时存在网状碳化物不易破碎、锻件合格率低的问题。通过采用锻后雾冷+正火雾冷+球化退火的热处理工艺,将轴承钢锻件网状碳化物的合格率从66%提高至93.4%。
  关键词:轴承钢;网状碳化物;热处理;精锻机
  1 前言
  轴承钢是我厂的一项主导产品,具有很好的市场前景。鉴于轴承钢的使用特点,使其对钢的纯净度、组织的均匀性、碳化物的分布都有很高的要求,这给生产带来了一定的困难。我厂以前生产的轴承钢合格率普遍较低,极大地影响了我厂轴承钢的供货能力。在2001年初,工厂提出了以“名牌精品占领市场”的战略方针,并将轴承钢确定为工厂的名牌产品之一。为此我们进行了一系列的调查研究与工艺试验,Z终使我厂大规格(>φ150mm)高碳铬轴承钢的合格率从53%提高至91%,给工厂带来了巨大的经济效益。
  2 影响轴承钢合格率的主要因素
  我们对2000年度轴承钢(共计75冶炼炉,
1821t)的检验交货情况进行了认真的统计分析。其中合格产品963t,不合格产品858t,全年轴承钢的一次交验合格率为53%。具体不合格的项目见表1。由表1的统计结果可知,网状碳化物不合格是造成轴承钢交验合格率低的主要原因。
表1 2000年度轴承钢不合格项目统计
  3 影响网状碳化物合格率的主要因素
  国内轴承钢的锻造通常是在水压机上进行。其特点是锻造速度慢、锻造周期长,使锻件温度随锻造时间的延长而降低,锻件冷却速度相对较快,终锻温度保持在750℃左右。因此可以均匀地破碎网状碳化物,达到有效均匀其内部组织、提高产品质量的效果。
  而我厂是采用精锻机进行轴承钢的锻造,这样虽然可以大大提高锻件的生产效率,但是却无法满足有效破碎网状碳化物所需的条件,致使锻件合格率很低。精锻机的锤击速度为175次/min。在这样高速的锤打下,锻造变形功直接转化为热能使锻件终锻温度始终保持在1000℃左右,可实现恒温锻造。这种锻造方式对锻造温度范围窄的钢种如高速钢等非常有利,但对高碳铬轴承钢来说就存在一个问题。由于奥氏体基体对碳的溶解度随温度的下降而下降,低于800℃时,碳化物就会快速析出,在晶界间形成网状碳化物,若在此温度以下锻造则可有效破碎网状碳化物。而精锻机锻造时却无法做到这一点,尤其是锻造大于φ150mm的高碳铬轴承钢时,消除网状碳化物的效果更不理想。
  4 改进措施
  基于上述分析,我们结合实际的生产情况,从人、机、料、法、环五个方面进行了分析研究。Z后确认造成轴承钢网状碳化物合格率低的主要因素有4项:始锻温度高;锻造速度快;锻后冷速慢;锻后热处理工艺对消除网状碳化物的效果不好。根据这4项因素,我们制定了相应的改进措施,具体见表2。
表2 改进措施
  5 改进措施的试验验证
  (1)降低加热炉温
  对于采用精锻机直接锻造的钢锭,将其加热炉温由原来的1200±10℃降至1050±10℃,其目的是确保降低锻件的终锻温度,避免网状碳化物大量析出。经试验发现,由于精锻机的恒温锻造特点,其效果并不理想。
  (2)控制拉打速度
  其目的还是降低终锻温度。通过试验重新制定了拉打速度参数,新、老参数对比见表3。
表3 新、老拉打参数对比
  经2001年4、5、6三个月的生产试验发现,采用新、老拉打速度生产的锻件,其网状碳化物合格率都在88%以上。据此,我们认为拉打速度的快慢对网状碳化物级别的影响并不明显,没有必要对拉打速度进行控制,以免影响生产效率。
  (3)增加雾冷风机
  在锻造结束后,将锻件直接放在精锻机跨的料架上,用六台风机对锻件进行强制冷却,使锻件快速雾冷至350~400℃,抑制网状碳化物的析出。
  锻后热处理正火后冷却时,将8台~10台风机分别置于台车两侧及前侧,使强大的水雾在多个方位直接喷射到整炉锻件上,迫使所有锻件均匀快速冷却。
  试验结果证明,采用以上措施后,锻件的雾冷效果非常明显。对炉中不同位置的锻件取样进行网状碳化物检验,其结果均为合格。
  (4)采用合理的锻后热处理工艺
  2001年3月,我们采用了取消正火的锻后热处理工艺(见图1)。我们认为轴承钢在锻造结束后冷却时,将沿奥氏体晶界大量析出二次碳化物,尤其在750~850℃时Z为严重。因此锻后改为强制雾冷至350~400℃,加快冷却速度,应该可以彻底消除锻后冷却过程中产生的网状碳化物,没有必要再通过正火来消除。我们有70t锻件采用了锻后雾冷+球化退火热处理工艺。检验后发现网状碳化物合格的锻件只有20t,合格率仅为30%。

图1 取消正火的锻后热处理工艺曲线图
  2001年4月,我们又重新编制了轴承钢锻后雾冷+正火+球化退火的热处理工艺(见图2),并在正火后也采用强制喷雾冷却,进一步消除在锻后冷却过程中已形成的网状碳化物,确保其级别≤3.0级。我们有690t锻件采用了该工艺。检验后发现其网状碳化物合格率达94%。并且在此后的生产过程中,我们一直采用该工艺,锻件的网状碳化物合格率也日趋稳定。因此,我们认为用精锻机锻造高碳铬轴承钢时,锻后雾冷+正火雾冷+球化退火的热处理工艺(图2)是比较合理的锻后热处理工艺,可以保证锻件获得令人满意的金相组织。

图2 雾冷+正火+球化退火的热处理工艺
  6 结论
  通过大量的分析与试验,找到了精锻机锻造高碳铬轴承钢时产品合格率低的原因,并且通过采用锻后雾冷+正火雾冷+球化退火的热处理工艺解决了该问题。采用新工艺后,轴承钢锻件网状碳化物的合格率从66%提高至93.4%。同时,我们在其它方面如退火组织、表面缺陷、以及低倍组织方面采取有效措施,减少不合格品数量,使轴承钢的一次交验合格率从53%提高至91%。极大提高了工厂的经济效益,为工厂以“名牌精品占领市场”创造了良好的条件。
 
来源:《大型铸锻件》2006 No.3