济钢冷轧平整机支撑辊异响故障处理
发布时间:2014-12-19李广阔 丁凤琴
(山钢股份济南分公司冷轧板厂,山东济南 250101)
摘 要:济钢冷轧平整机支撑辊使用过程中出现异响故障,通过对支撑辊结构和装配数据分析,确认异响为支撑辊轴承磨损配合间隙超差引起。采取搭配组装支撑辊四列圆柱滚子轴承、调整双列圆锥滚子止推轴承间隙等措施,消除了异响故障。(山钢股份济南分公司冷轧板厂,山东济南 250101)
关键词:冷轧平整机;支撑辊;异响故障;轴承间隙
济钢冷轧板厂单机架四辊平整机出现机架内周期性、较沉闷的异响故障。通过检测辊系轴承温度、轴承座振动、轧制负荷、带钢板形等无异常,通过听诊声响来源初步断定为支撑辊[1],停机抽辊进一步检查机架内两侧的防皱辊和抗横弯辊无异常,断定为支撑辊异响。每次均采用更换支撑辊方式处理,造成计划外停机,制约平整机生产。通过对支撑辊结构分析,优化支撑辊轴承配合间隙,Z终使这一问题得到彻底解决。
1 支撑辊异响故障分析
1)主要参数:径向为四列圆柱滚子轴承,内径700mm,外径930mm,宽度620mm;轴向为双列圆锥滚子轴承,内径305.08mm,外径500mm,宽度200mm;轴承座为铸钢材质,采用油气润滑方式。支撑辊为圆柱形辊身,直径1000~1100mm,辊身长度1780mm,全长3800mm,3Gr材质,单根重量为18.5t,装配好重量为33.6t。四列圆柱滚子轴承组合间隙为0.65~0.80mm,止推轴承静止间隙为0。轧制力Z大12000kN,弯辊力+500~-350kN,Z大卷取张力75kN。
2)确定异响来源。经过检测,异响应来自轴承座内部,当轴承使用到一定程度后,四列圆柱滚子轴承内套、滚柱、外套均有一定磨损,当磨损后的组合间隙达到一定数值后,生产时支撑辊在带钢运行方向上会产生一定窜动,使止推轴承径向载荷大幅增加[2],且该载荷分布不均匀,仅作用在止推轴承出口侧区域,未达到损坏止推轴承的程度前,表现为异响故障,若不及时处理,止推轴承会因长期超载荷造成损坏。对生产带钢取样后,目测未发现表面质量问题。用放大镜检测,发现带钢表面有轻微斜纹,轧辊辊身无斜纹,应与支撑辊窜动有关[1],确定对异响原因的判断正确。
3)测量四列圆柱滚子轴承精度。由于轴承外套内圈及滚动体尺寸无法进行测量,用外径千分尺对四列滚柱轴承内套进行测量,每个内套采集3个点,取其平均值。由于内套、滚动体、外套在使用过程中同时磨损,总磨损值按照内套磨损数值3倍计算,Z大间隙为1.968mm,超标准间隙约1.20mm,Z小间隙为1.452mm,超标准间隙约0.70mm。
2 故障处理措施
2.1重新组装辊系
1)将所有四列滚柱轴承内套、滚动体、外套以及止推轴承进行清洗和质量检查,确认完好后再放入轴承座内。
2)为确保辊系运行稳定,以累计磨损值Z小为原则对辊系重新进行搭配,对轴承座、支撑辊(内套)重新进行编号,实行固定装配。重新组合后四列圆柱滚子轴承Z大间隙为1.796mm,Z小间隙为1.328mm。
3)记录好重新组合后的四列圆柱滚子轴承、轴承座号、支撑辊等相关参数,以供查询[2]。
2.2调整止推轴承间隙
采用在轴承端盖处增加与磨损量等值厚度钢质垫圈的方式,增大止推轴承压簧弹性空间。当四列圆柱滚子轴承产生窜动时,由于压簧调整空间增大,止推轴承调整空间随之增大,径向载荷大幅降低,从而杜绝异响现象出现。
3 处理效果
调整间隙后,异响现象完全消失;系统PDA数据显示生产一切正常;检测表明调整对带钢表面质量基本没有影响。因此,该方法是补偿四列圆柱滚子轴承磨损影响的有效方法,减少了非计划停机时间,延长了轴承使用寿命,降低了备件费用。
参考文献:
[1]范钦珊.材料力学[M].北京:高等教育出版社,2000:137-140.
[2]林应学.轧机轴承受力特性分析与维护[J].设备管理与维护,2011(10):27-28
来源:《山东冶金》2013年4月