保质量、降成本、提高生产率的轴承钢退火新技术
发布时间:2014-11-12姜信昌
(河北工业大学材料学院)
(河北工业大学材料学院)
河北工业大学材料学院,充分发挥学校在数学、计算机、电器、材料、软件等多学科方面的优势,自主研制开发了轴承钢智能化退火控制系统。在充分利用企业原有退火炉体的情况下,配置的智能化温度控制系统,可根据运行过程中反馈获得的炉子热特性、温场分布、装炉量等参量,智能化的调整各区加热温度,冷却速度等参量,自动完成退火的全过程,无人为操作因素。在保证退火质量为2-3级的前提下,针对各厂家的生产现状,在改造前签订的合同中,退火吨耗电由现在的480-360kwh/T,降低到≤220kwh/T,生产率提高50%以上,达到高质量、低成本、高生产率的目的。
从2000年始,先后有大连冶金轴承集团公司、瓦房店轴承集团公司精密锻造公司,瓦房店冶金轴承集团有限公司、大连三联特殊钢丝制造有限公司、洛阳洛凌轴承科技有限公司、长治轴承有限公司、广东韶关东南轴承有限公司、河北轧机轴承有限公司、山东梁山轴承有限公司、甘肃海林中科科技有限公司、广西轴承有限公司、南通市苏通钢丝制品有限公司、(安徽)六安兴亚锻造有限公司、苏州龙景钢球制品有限公司等多家企业采用本技术,用于轴承套圈,热轧棒料、热轧钢球、盘条的大规模生产。
大连冶金轴承集团公司自2002年始,到2006年已在5条退火线上已全部采用本技术,该公司改造的3条套圈退火线用于2万多吨套圈退火。若不采用新技术,满足现有产量,至少要增加二台360kw的连续退火炉。两条棒料退火线退火质量良好,吨电成本小于100元,日生产能力24吨。
河北轧机轴承有限公司,年退火轴承套圈>1500吨,年节约电费20多万元,由于采用新技术,能耗降低一倍,产量提高一倍,并获得河北省沙河市、邢台市的奖励。
山东梁山轴承有限公司,年用轴承钢>2000吨,年节约退火电费超过10万元,不仅如此,由于新技术获得的碳化物细小、均匀,使其淬火温度降低,保温时间缩短,据该厂统计,淬火用电比采用新技术前,节约用电8%,每月节电3000多元,年淬火工艺节电约4万元。
广西轴承有限公司原开两条退火线,改造后仅开一条线即能满足生产要求,获自治区政府奖励。
这些企业长期使用的结果表明:该项技术成熟、稳定、可靠,无人为因素。突出特点是,又好、又省、又快。
保质量——质量好
优良的退火质量,是新技术的突出特点。获得小、均、圆碳化物优良退火组织,为得到优良的淬火组织打下坚实的基础,将对提高轴承寿命和可靠性做出突出贡献。SKF曾提供100Cr6(相当于我国的GCr15)热轧棒材,经河北工业大学退火后,SKF工程中心对其进行详细检测。结果表明:在碳化物单位面积数量,Z大、Z小、平均碳化物尺寸等方面,均优于SKF水平。本技术还可根据用户的不同要求,稳定的获得2-3级组织或比二级更细小的超细化退火产品。
国内某企业,为著名轴承厂商加工汽车轮毂轴承套圈半成品。对方要求:采用获得该方认证我国生产的钢材;锻造后退火组织的检查,采用德国SEP1520-998“钢中碳化物结构的检验图谱”,其碳化物大小在1000倍光学显微镜(油镜头)下评定,2.1-2.3为合格(大约相当于我国1.5-3级);车削后淬火的组织采用JB/T1255-2001标准,但严于该标准,在500倍下评定。该公司由于采用我校新技术,成功地通过知名轴承厂商对球化退火的严格考核,成为汽车轮毂轴承套圈半成品的供应商,技术经济效益相当显著。
轴承滚动体质量好坏与轴承寿命息息相关,现我国滚动体产量约占世界产量的80%,我国钢球大量出口,但许多产品退火质量在3-4级,满足不了出口要求,成为制约我国出口产品质量和价格的瓶颈。我校的新技术,成功的解决了这一技术难题。为钢球出口和风电轴承钢球,提供了技术支持。
降成本——吨电耗低、生产率高
下表列出采用新技术生产轴承套圈的部分企业,在大批量生产中金相组织均在2-3级,硬度和氧化脱碳全部合格的前提下的统计情况。
从2000年始,先后有大连冶金轴承集团公司、瓦房店轴承集团公司精密锻造公司,瓦房店冶金轴承集团有限公司、大连三联特殊钢丝制造有限公司、洛阳洛凌轴承科技有限公司、长治轴承有限公司、广东韶关东南轴承有限公司、河北轧机轴承有限公司、山东梁山轴承有限公司、甘肃海林中科科技有限公司、广西轴承有限公司、南通市苏通钢丝制品有限公司、(安徽)六安兴亚锻造有限公司、苏州龙景钢球制品有限公司等多家企业采用本技术,用于轴承套圈,热轧棒料、热轧钢球、盘条的大规模生产。
大连冶金轴承集团公司自2002年始,到2006年已在5条退火线上已全部采用本技术,该公司改造的3条套圈退火线用于2万多吨套圈退火。若不采用新技术,满足现有产量,至少要增加二台360kw的连续退火炉。两条棒料退火线退火质量良好,吨电成本小于100元,日生产能力24吨。
河北轧机轴承有限公司,年退火轴承套圈>1500吨,年节约电费20多万元,由于采用新技术,能耗降低一倍,产量提高一倍,并获得河北省沙河市、邢台市的奖励。
山东梁山轴承有限公司,年用轴承钢>2000吨,年节约退火电费超过10万元,不仅如此,由于新技术获得的碳化物细小、均匀,使其淬火温度降低,保温时间缩短,据该厂统计,淬火用电比采用新技术前,节约用电8%,每月节电3000多元,年淬火工艺节电约4万元。
广西轴承有限公司原开两条退火线,改造后仅开一条线即能满足生产要求,获自治区政府奖励。
这些企业长期使用的结果表明:该项技术成熟、稳定、可靠,无人为因素。突出特点是,又好、又省、又快。
保质量——质量好
优良的退火质量,是新技术的突出特点。获得小、均、圆碳化物优良退火组织,为得到优良的淬火组织打下坚实的基础,将对提高轴承寿命和可靠性做出突出贡献。SKF曾提供100Cr6(相当于我国的GCr15)热轧棒材,经河北工业大学退火后,SKF工程中心对其进行详细检测。结果表明:在碳化物单位面积数量,Z大、Z小、平均碳化物尺寸等方面,均优于SKF水平。本技术还可根据用户的不同要求,稳定的获得2-3级组织或比二级更细小的超细化退火产品。
国内某企业,为著名轴承厂商加工汽车轮毂轴承套圈半成品。对方要求:采用获得该方认证我国生产的钢材;锻造后退火组织的检查,采用德国SEP1520-998“钢中碳化物结构的检验图谱”,其碳化物大小在1000倍光学显微镜(油镜头)下评定,2.1-2.3为合格(大约相当于我国1.5-3级);车削后淬火的组织采用JB/T1255-2001标准,但严于该标准,在500倍下评定。该公司由于采用我校新技术,成功地通过知名轴承厂商对球化退火的严格考核,成为汽车轮毂轴承套圈半成品的供应商,技术经济效益相当显著。
轴承滚动体质量好坏与轴承寿命息息相关,现我国滚动体产量约占世界产量的80%,我国钢球大量出口,但许多产品退火质量在3-4级,满足不了出口要求,成为制约我国出口产品质量和价格的瓶颈。我校的新技术,成功的解决了这一技术难题。为钢球出口和风电轴承钢球,提供了技术支持。
降成本——吨电耗低、生产率高
下表列出采用新技术生产轴承套圈的部分企业,在大批量生产中金相组织均在2-3级,硬度和氧化脱碳全部合格的前提下的统计情况。
表中所列轴承套圈企业退火,改造前与改造后相比,生产率Z少提高44%,Z多提高163%;能耗Z少降低25%,Z多降低100%;改造前吨电耗360-580度,改造后吨电耗降至198-235度,其氧化脱碳、硬度完全合格,效益显著。
